煉鋼電弧爐的節電增產五條***的措施
2018-01-15 來自: 河南太行全利重工股份有限公司 瀏覽次數:465
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煉鋼電弧爐的用電單耗,在***程度上反映了企業電爐煉鋼的工藝和管理水平,它與爐料質量、布料情況、熔煉鋼種和熔煉工藝等都有著十分密切的關系。近年來,全國各地都突出加強了電爐煉鋼的節約用電工作,使電爐鋼單耗逐年下降。各地采取的主要節電措施,大致有如下幾點:
(1)引進***的電弧爐連續煉鋼裝備技術進一步實現節電、增產的目的:河南太行全利集團在仔細研究世界各國***電爐煉鋼技術經過近10年的研究積累,研制開發符合中國特色的連續煉鋼技術裝備-DP廢鋼預熱電爐連續裝料裝置,該新型煉鋼裝備***改變了常規的電爐操作工藝。國產DP裝備利用電弧爐排出的高溫廢氣對送往爐中的爐料進行連續預熱。國產DP裝備可以實現電爐側面連續加入爐料,同時在出鋼時,爐內一般要保持1/3~1/2的留鋼量,出鋼后即刻連續送人爐料,繼續下一次的冶煉。電極不直接加熱爐料,國產DP連續輸送裝備其主要特點是連續加料、連續預熱和連續冶煉。它通過連續給料和預熱爐料節省了電能和化學能。電爐冶煉過程中熔池穩定,電氣干擾小,車間內噪音較低,工作環境大為改善。該裝備經過2004年河南舞鋼90噸電爐***工業實踐后歷經近10年的發展和完善,又先后取得在河北冀南特鋼、湖北華鑫特鋼、蕪湖新興鑄管有限責任公司、越南DANA-Y鋼鐵公司、越南東南亞鋼鐵、印尼蘇門答臘鋼鐵集團公司(Growth Steel Group)和世界***的韓國浦項制鋼POSCO集團公司等企業廣泛采用 經過長期的工業實踐,DP系列裝備被確定具有以下工藝特點:在控制氣體同時連續地給電爐加入金屬原料(重和輕的廢鋼、生鐵、HBI等) 并對其進行預熱的過程。加入料是直接由廢鋼場地或軌道車裝入傳送帶的。之后廢鋼被連續并自動地運至電爐,同時在預熱傳送帶中由爐中的廢氣進行預熱。一旦被預熱,廢鋼將被送入電爐,在其中廢鋼將由鋼液連續熔化。它允許連續的平熔池操作,這是其較傳統的爐直接用電弧化鋼的一個關鍵優勢。與其它電爐工藝相比,DP系列裝備工藝具有如下優勢∶產量的增加15-30%、更少的電能消耗(噸鋼節電80-100度)、更少的電極消耗、更少的人員配置、更少的耐材及維護成本、粉塵處理量減少了20%~30%、更低的生產成本、對環境的影響的減少和噪聲的減少、電網紊亂減少、廢鋼收得率提高約2%。
(2)加強爐料管理,采取飽和爐次、超裝爐料、正確合理配裝爐料等方法,減少各項熱損失。電弧爐煉鋼所用的原材料,大多為廢鋼鐵、返回鋼、生鐵、精鋼材、合金材料等以及脫氧劑、氧化劑、增碳劑、造渣材料,尤其是廢鋼鐵,有大小、輕薄、高碳、低碳、合金與碳鋼混雜在一起,使用保管時應盡量分類存放,不得混人泥砂雜物。爐料尺寸在條件允許的情況下,亦應按大、中、小分別堆放、裝料時則宜合理搭配使用,以減少爐內“搭棚”現象,加快爐料的熔化。裝料時,應按照“上疏下密、中間高四周低、爐口無大料”原則,以達到“穿快”、保證爐料順利熔塌和熔化。底層裝生鐵,中間裝厚鋼料,四周裝輕薄料,上層裝鋼、鐵屑等,以保證爐溫均勻,加速熔化。為了相對減少每噸鋼的冶煉時間和渣量,減少爐體和水冷系統的蓄熱、散熱損失,每爐裝料時應盡可能超裝,通常小容量電弧爐,超裝量可超過規定容量的40%~50%0
(3)根據冶煉工藝的不同要求、合理配電。在精煉過程中,應掌握高溫氧化,中溫還原、低溫澆鑄的原則,以實現***、低耗,在熔化期,通電起弧的10min內,宜用二級電壓供電,以穩定電弧和減少弧光損壞爐蓋,待電弧穩定后再用***大功率送電,以加速熔化。熔化后期,為保護爐墻、爐蓋不受損傷,可適當減少輸人功率,直至氧化期的中后階段,由于氧化放熱反應劇烈、放出大量化學反應熱,鋼液升溫快,此時,可用小功率供電(中級電壓與電流)。在還原期加人稀薄渣料后則應采用中級電壓和大電流,加人碳粉后,再輸人中等功率,待渣形成后,又輸人小功率。采用上述供配電辦法,可對降低電耗起到良好作用。
(4)進行節電技術改造,降低用電設備損耗。某廠對31煉鋼電弧爐短網硬排布置,由水平布置改為三角形布置,使A, B, C三相電抗基本相等,避免了出現過熱點,減少了渦流損失,縮短了熔化時間。同時,該廠還將短網導線改為水冷電纜,降低了溫度,減少了電熱損失。其次,調整三相電極的布置。使其向爐子中心有40的傾斜,從而使電極熔化點溫度集中,易形成熔池,加快熔化速度。也可采取改換電極夾頭、降低夾頭渦流損耗。有的企業原用電極夾頭為鐵夾頭,渦流損耗大,經改換為銅夾頭后,不但延長了夾頭使用壽命,且使噸鋼電耗下降約15kWh。為保持***電弧功率,使電極能快速準確地跟蹤電弧狀態的瞬間變化,調節電極位置以調節電極的弧隙長度,有的企業將電弧爐的電極驅動操縱裝置,由轉差電機改為可控硅小慣量電機驅動,從而使輸人功率波動限制在***小范圍內,降低了電能消耗。如大連某起重機廠,改用品閘管小慣量電機驅動裝置后,使噸鋼電耗下降2530kW h。有的企業則采用微機控制的品閘管-雙繞組異步電動機調節系統改造原滑差電機電極驅動裝置。使噸鋼電耗由原730kVTh,降為638kW h,且使噸鋼電極消耗減少0.9~1 kg。另外,對老式變壓器進行更新,降低變壓器損耗。一般老式變壓器損耗高達8%~10%,而且輸出檔數少,難于制定合理的供電曲線,當更換為節能型電爐變壓器后,損耗可降低4%~5%,在容量不變的情況下,可相應增加輸人功率,使冶煉時間縮短,達到降低電耗的效果。為減少短網及變壓器出線各連接部位的接觸壓降,還可在各連接接頭處采用DG1型導電膏涂敷,以減少接頭處功率損失。如福州某砂輪廠,在1000kVA電爐變壓器二次側接頭處,變壓器出線導電排對銅排、銅排與銅排、銅排與母線等處,涂敷導電膏后,電流為6000A時,平均接觸壓降僅為涂前的11.5%;三相的接頭共可減少435.7W功率損耗,且接觸壓降穩定,銅排處溫度達120℃以上,導電膏也無流失情況。此外,采用新型耐火材料延長爐子壽命,在渣線部位爐體改用鎂碳磚砌筑,從而降低砌爐成本和電能消耗。在操作上,推行爐前化學成分快速分析、加快鋼水測溫、嚴格控制出爐鋼水溫度、快速裝料等,也都是行之有效的降耗節電措施。
(5)采用磁鏡直流電弧爐代替交流電弧爐。電弧爐采用直流供電,具有電弧穩定,短網壓降小,磁路渦流損耗小,電弧的熱交換效率高,對電網無頻繁的工作短路電流沖擊等優點。它與常規的三相交流電弧爐煉鋼相比,可使冶煉熔化期縮短60%,電耗減少22%,且使脫磷脫硫速度加快。太原某重型機器廠于1985年將一臺擬報廢的電弧爐改裝為磁鏡直流電弧爐,至今已煉出***鋼6萬多噸,噸鋼電耗顯著下降,以往該廠歷史紀錄單爐***電耗在509kW h/t以上,現在單爐電耗大多在400~500kWh/t之間,最低單耗曾達315.76kWh/ t。改造前該爐年平均單耗為679kWh/ t,改后降為年平均584.6kWh/t。且冶煉速度加快,由過去每日***多煉4爐鋼增加到每日煉7爐鋼,使用合格電極的月份噸鋼耗電極也比改造前下降10%~17%,砌爐用鎂砂平均噸鋼消耗比改造前減少8%,功率因數由0.85上升到0.92,且三相電流平衡、電弧穩定,噪聲顯著降低。 分享網站鏈接:http://www.stuntkedeewaneofficial.com